当前位置: 首页 » 行业资讯 » 国内资讯 » 正文

西南油气分公司中浅层稳产技术获重要进展

字体: 放大字体  缩小字体 发布日期:2009-01-12  浏览次数:432
 2008年,西南油气分公司工程技术研究院紧紧围绕增储上产,通过水平井开发技术、难动用储量开发集成技术和老井挖潜新技术的推广应用,为致密气藏有效开发提供了新的技术手段,实现了多区块、多层位难动用储量有效开发,把中浅层主力气藏新场沙溪庙的储量动用程度提高了近20%,最终采收率有望提升15%,难采层增加日产量37万立方米,年增产气1亿立方米,充分发挥了西南油气田科学有效开发“推进器”的作用。

       水平井开发技术取得突破。在气体钻井水平井技术、水平井完井测试技术及水平井压裂改造技术等3项技术方面,该院引进或研发了与之配套的多种新工艺、新手段,取得了显著效果。如川西新沙2H井成功应用哈里伯顿遇油膨胀式封隔器,实施了120立方米规模的加砂压裂改造,测试获日产天然气10万立方米;马井1H井应用笼统压裂技术后,获日产天然气无阻流量5.6473万立方米;新沙311H井采用不动管柱水力喷射水平井分段压裂技术,压后测试获日产天然气无阻流量16.1万立方米。

        完善难动用储量开发集成技术。2008年,该院实现了3项新技术:一是全通经射孔技术完善了致密气藏的射孔技术;二是难动用储量压裂开发技术;三是采气技术及其配套工艺。难动用储量开发集成技术的完善和多区块广泛推广,实现了难动用储量有效开发。如瑞光多层压裂技术,2008年共实施多层压裂11口井,成功率和有效率均为100%,平均单井测试日产气7.79万立方米;推广大型加砂压裂技术,2008年单井加砂规模超过90立方米的井累计实施10井次,施工成功率100%,平均单井加砂规模114.5立方米,压后单井天然气日产量平均7.66万立方米。

         提升老井复查及挖潜技术。在连续11年取得佳绩的基础上,2008年该院又在深入认识孝泉、新场、合兴场3个气田中深层地质特征的基础上,开展了115口井的复查,通过老井复查,落实新增天然气地质储量106亿立方米,为确保西南油气分公司2008年储产量目标任务的完成,提供了技术保障。

 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 
 
一周资讯排行
图文推荐